在使用 xTool M2 机器执行 Z 轴校准(例如自动测量材料厚度、自动对焦等操作)时,如果系统弹窗提示 “Z 轴复位失败”,通常会导致校准流程中断,且此时 Z 轴可能会无法正常升降。
正常情况如上图所示
出现此提示,主要是由于测量过程中的物理接触或行程受阻所致,常见原因包括:
- 加工底板严重不平整:底板各区域高低差超过 2mm。
- 激光头 Touch 传感器卡滞:气嘴处的探测针下探行程受阻(下探行程小于 28mm)或回弹不良。
请按照以下步骤逐一排查,通常可以快速恢复正常:
- 清洁底板:关闭机器电源,打开上盖,将加工底板表面的灰尘、材料碎屑和残渣清理干净。
- 平整度测试:将一张平整的 A4 纸平铺在底板的中央以及四个角落,观察纸张与底板的贴合程度。如果纸张在某处明显悬空或无法完全贴合,说明该区域不平整。
- 调整底板:
- 轻微不平整:可以尝试在底板下方垫入平整的垫片(如金属薄片)进行微调。
- 严重不平整(高低差 > 2mm):建议购买并更换一块全新的底板。<!-- 链接:底板购买链接 -->
- 临时应急方案:您可以尝试将加工材料移动到相对平整的区域进行加工。
- 重新测试:确认底板平整后,重新开机执行 Z 轴校准,观察报错是否消失。
如果底板平整,我们需要检查激光头上的物理传感器是否卡滞。
- 断电保安全:关闭机器电源。
- 手动按压测试:找到激光头组件侧面或底部气嘴处的 Touch 传感器探测针。用手指轻轻按压探针,观察其是否能顺畅地缩回和弹出。正常情况下,探针应有明显的弹性行程,松手后能迅速自动回弹。
- 松解卡滞(如需):
- 如果探针卡滞、回弹不顺畅或完全无法移动,可能是固定传感器的螺丝拧得过紧,压迫了内部活动部件。
- 请使用合适的螺丝刀,将固定该传感器的螺丝 轻微松开约 1/4 至 1/2 圈(注意:请勿完全拆下),释放压迫力。
- 再次按压测试,确认其能够顺畅伸缩(注意螺丝也不宜过松,需保持传感器整体稳固)。
- 清洁探针:使用干净的无尘布或棉签,蘸取少量无水酒精,轻轻擦拭探针表面,去除可能附着的灰尘、胶水或烟雾残留物。
完成上述检查和清理后,请重新启动机器,再次执行 Z 轴校准。
如果按照上述步骤操作后,机器仍持续提示“Z 轴复位失败”,请收集以下信息并联系 xTool 售后支持团队,我们将为您提供进一步的技术协助:
- M2 机器 SN 码(位于机器背面的标签上)
- 故障现象视频(拍摄执行 Z 轴校准时的报错过程,以及探针按压是否顺畅的画面)
- 机器的 Work log(工作日志)